小發(fā)明解決施工大難題
深圳分公司范和港大橋項目積極開展“五小”科技攻關(guān)活動,通過自行設(shè)計、制作“扁擔(dān)梁”提升系統(tǒng),不僅解決了移動模架施工過程中墩柱高度變化帶來的牛腿安裝難題,而且節(jié)省了200多萬的成本,提高安全性能,縮減了施工周期。
范和港大橋全長2741米,其中引橋長2137米,引橋上構(gòu)采用移動模架現(xiàn)澆40米、50米預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)箱梁。由于該橋的造型是引橋的高度整體上從兩邊向中間緩緩提升。在移動模架推進(jìn)過程中,隨著引橋墩柱高度的增加,牛腿安裝的難度也在不斷加大,原來單純地依靠50噸、70噸吊車就可以完成的牛腿安裝方法已經(jīng)無法適應(yīng)在高墩柱上的安裝作業(yè)的要求。
能否提高吊車的噸位,采用80噸、100噸的吊車來安裝?施工棧橋荷載滿足不了要求,不可行。陸上不行,技術(shù)員們又將目光投向海上,是不是可以租個浮吊呢?簡單省事。經(jīng)過一番考慮也被否定了,理由一是成本太高,一臺200噸的浮吊每月租賃費(fèi)就達(dá)20萬左右;二是所在海域?yàn)闇\水區(qū),且潮汐明顯,浮吊作業(yè)受限較多……一個個方案提出來又被否定,這著實(shí)讓分管箱梁施工的副經(jīng)理石雅水傷透了腦筋。憑著二十多年的橋梁施工經(jīng)驗(yàn),老石想到了小時候挑扁擔(dān)的經(jīng)歷:既然陸上、海上的都不行, 為什么不在墩柱自身上做做文章?心里有了底,思路也逐漸清晰了。在他的帶領(lǐng)下,技術(shù)員從各個角度拍回照片,針對墩柱高度增加的情況,深入研究墩柱的特點(diǎn)和受力結(jié)構(gòu),通過不斷論證、嘗試,最后根據(jù)扁擔(dān)受力的原理巧妙地利用墩柱自身結(jié)構(gòu)特點(diǎn)設(shè)計了一個懸臂梁吊架系統(tǒng)。由于該懸臂梁的工作原理和外形像扁擔(dān),技術(shù)員形象的稱它為“扁擔(dān)梁”。
利用“扁擔(dān)梁”系統(tǒng)安裝牛腿時,先用50噸汽車吊將由兩根15米雙拼H700型鋼組拼而成的“扁擔(dān)梁”吊裝在墩柱頂部的墊石上,用精軋螺紋鋼將其與墩身進(jìn)行錨固,然后將一對牛腿分別轉(zhuǎn)運(yùn)、安放到預(yù)先放置好的托架上,通過“扁擔(dān)梁”兩端預(yù)先配置好的5噸卷揚(yáng)機(jī)同步提升至墩柱預(yù)留孔高位置時,最后用液壓油缸實(shí)現(xiàn)牛腿的橫移就位。
“扁擔(dān)梁”系統(tǒng)不僅實(shí)現(xiàn)了廢舊材料的循環(huán)利用,提高了現(xiàn)有設(shè)備的使用率,對比租用浮吊,直接減少成本支出200多萬元;而整個安裝過程最大限度地實(shí)現(xiàn)了人機(jī)分離,提高了安全系數(shù)。由于“扁擔(dān)梁”安裝、使用和拆卸過程簡單易行,它在提高效率,縮減工期上的優(yōu)勢也極為明顯。以前僅通過吊車吊裝兩個牛腿一個工序就需要兩天時間,現(xiàn)在一上午就可以完成,大大地壓縮了現(xiàn)澆箱梁的施工周期。(魏鋒 周衛(wèi)松)