科技巧解“變形”計
孟加拉國當(dāng)?shù)貢r間4月15日,由公司承建的孟加拉國卡納普里河水下盾構(gòu)隧道項目持續(xù)“走在快速路”,連續(xù)十天每日掘進(jìn)6環(huán)(環(huán)寬2米)以上。回首過去的3個月,孟加拉隧道項目經(jīng)歷了重重難關(guān)并逐個擊破,贏下了一場硬仗。
突如其來的年終“考驗”
孟加拉隧道項目地處近海域、大潮差和高富水的復(fù)雜地層,部分淤泥質(zhì)黏土層流塑性大,砂層密實度高、石英含量高,對盾構(gòu)掘進(jìn)施工造成極大困難。
2019年12月13日,當(dāng)孟加拉項目盾構(gòu)掘進(jìn)613環(huán)完成后回縮油缸,現(xiàn)場技術(shù)人員朱貴胤突然聽見伸縮油缸有異響傳來。隨即他便帶領(lǐng)值班人員觀察異響處,發(fā)現(xiàn)尾盾導(dǎo)向條與推進(jìn)油缸撐靴發(fā)生剮蹭。經(jīng)測量后發(fā)現(xiàn)尾盾盾體多處發(fā)生變形,最大變形處向內(nèi)凹陷67mm。尾盾、推進(jìn)油缸撐靴和管片相互擠壓,盾構(gòu)機(jī)受困,項目被迫停工。
孟加拉隧道項目是“中印孟緬”經(jīng)濟(jì)走廊的大型基礎(chǔ)設(shè)施項目,影響力重大,盾構(gòu)掘進(jìn)的每一步必須保質(zhì)保量完成。自2019年初始發(fā)以來,項目左線隧道先后遇到并克服了隧道上浮、刀具磨損、推力過大、尾刷更換、水平姿態(tài)糾偏等難題。
在這迎接2020新年的最后十幾天里,大家卻收到了一個棘手的年終“考驗”。
撥開云霧見日出
意外的產(chǎn)生迅速引起了大家的重視。中交集團(tuán)成立了以王建副總經(jīng)理為指揮長的孟加拉隧道項目盾構(gòu)脫困應(yīng)急指揮組,二航局迅速響應(yīng)集團(tuán),成立了以施志勇總工程師為組長的孟加拉隧道項目盾構(gòu)脫困技術(shù)組。二航局技術(shù)中心作為盾構(gòu)脫困技術(shù)組的攻堅力量,為孟加拉隧道項目盾構(gòu)脫困提供技術(shù)支持。
“問題產(chǎn)生了我們就找出發(fā)生的原因,根據(jù)原因再去針對它、擊破它!”技術(shù)中心總工程師翟世鴻鼓勵大家。
2020年12月14日,“變形”到來的第二日,翟世鴻迅速組織中心盾構(gòu)方向和結(jié)構(gòu)方向技術(shù)骨干和武港院技術(shù)人員,召開盾構(gòu)變形矯正和脫困專題會議。從尾盾變形原因、變形狀態(tài)評估、尾盾矯正措施和應(yīng)急處置等方面著手,為項目制定了一套完整的尾盾變形矯正及脫困方案。根據(jù)會議指示,技術(shù)中心駐場技術(shù)人員鐘涵、張飛雷收集了尾盾變形前盾構(gòu)掘進(jìn)相關(guān)數(shù)據(jù)及資料,供盾構(gòu)脫困技術(shù)小組做盾尾變形原因分析。
經(jīng)過現(xiàn)場驗證和大量的數(shù)據(jù)資料分析后,大家發(fā)現(xiàn),孟加拉隧道項目地處高富水的復(fù)雜地層,部分淤泥質(zhì)黏土層流塑性大,砂層密實度高、石英含量高,尤其是盾構(gòu)機(jī)進(jìn)入卡納普里河底后,大潮差、高埋深的特點,高標(biāo)貫的密實砂層給盾構(gòu)掘進(jìn)帶來了極大的困難,強(qiáng)大的被動土壓力和尾盾剛度的不足成為本次尾盾變形的“罪魁禍?zhǔn)住?/span>。
原因找到了,大家便開始針對不足,迅速行動起來,第一件事便是對盾構(gòu)機(jī)整體狀態(tài)做系統(tǒng)全面的評估??紤]到尾盾剛度不足,翟世鴻制定了一套環(huán)形頂推工裝,配合盾尾開孔放砂減壓的矯正方案。然而,孟加拉國物資匱乏,環(huán)形工裝只能在國內(nèi)加工,受到國內(nèi)新冠病毒疫情影響,該套方案的實施周期較長。經(jīng)項目部及盾構(gòu)脫困技術(shù)小組協(xié)商,決定采用現(xiàn)場加工簡易雙拼梁頂推配合盾尾開孔放砂減壓的新版方案,環(huán)形工裝方案作為備選方案。在大家的共同努力下,這個棘手的問題終于慢慢被大家征服了。
駐場專家吳忠善說:“一步一個腳印,終究有看到日出的一天?!庇谑?,緊張的方案論證和現(xiàn)場施工開始了。
技術(shù)組成員對千斤頂推力的矯正效果、雙拼梁和尾盾的結(jié)構(gòu)安全性能做了數(shù)模分析和評估,論證結(jié)果表明該套方案同樣有效可行,盾尾變形矯正施工工藝順利實施。矯正施工過程中,依托技術(shù)中心在結(jié)構(gòu)監(jiān)測方面的優(yōu)勢,駐場人員鐘涵、張飛雷對雙拼梁和尾盾焊縫實施了自動化應(yīng)力監(jiān)測,實時監(jiān)測頂推矯正過程中工裝和尾盾的健康狀況;對不同頂推力和頂推矯正形式下的工裝和盾構(gòu)機(jī)做結(jié)構(gòu)驗算;注重頂推矯正過程中的數(shù)據(jù)收集和整理……
經(jīng)過緊張的一個多月的頂推矯正,尾盾變形基本恢復(fù),盾尾間隙滿足管片拼裝需求,盾構(gòu)機(jī)尾盾變形矯正工作圓滿完成。
技術(shù)助力脫困復(fù)推
一個多月的頂推矯正最終迎來了圓滿的結(jié)果,但這個過程中確是充滿了艱難困阻,意外和困難總是不經(jīng)意就到來。
在尾盾矯正過程中,現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn),通過開孔放砂發(fā)現(xiàn)有區(qū)域性的附著物包裹在尾盾盾殼外周,致密且硬。包裹體的存在會導(dǎo)致盾構(gòu)復(fù)推過程中,盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)失控,尾盾變形問題復(fù)發(fā)。包裹體去除和復(fù)推后的姿態(tài)控制成為下一步技術(shù)工作的重點。
“硬的我們就泡軟它,包裹住了我們就 ‘剝’掉它!”翟世鴻建議說。
通過分析試驗,現(xiàn)場采取開孔沖水放砂、注入凈化水浸泡、加熱尾盾鋼板等方法盡量消除包裹體。技術(shù)中心通過尾盾矯正過程中千斤頂推力、開孔位置分布、開孔取芯厚度等數(shù)據(jù),結(jié)合盾構(gòu)機(jī)所處地層,進(jìn)行了反演分析,得到了包裹體在不同推進(jìn)形式下對尾盾變形和盾構(gòu)姿態(tài)的影響。盾構(gòu)脫困技術(shù)組結(jié)合盾構(gòu)機(jī)狀態(tài)和對包裹體的認(rèn)識,制定了一系列盾構(gòu)脫困試掘進(jìn)的措施:尾盾變形區(qū)打孔放砂,降低外包體周邊的壓力;尾盾變形區(qū)對側(cè)開啟仿形刀,控制盾構(gòu)姿態(tài);徑向孔注入膨潤土減阻,減小盾構(gòu)推力;尾盾焊縫及盾殼上安裝全自動應(yīng)力監(jiān)測系統(tǒng),監(jiān)測盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)的健康狀況等……
基于理論分析和現(xiàn)場試驗,盾構(gòu)機(jī)開啟了試掘進(jìn)脫困。試掘進(jìn)過程中,技術(shù)中心駐場人員跟蹤每一環(huán)掘進(jìn)的盾構(gòu)姿態(tài)及尾盾圓度變化,繪制盾構(gòu)姿態(tài)變化曲線及尾盾圓度變化對比圖,為每一環(huán)脫困試掘進(jìn)提供依據(jù)和思路。在超過30環(huán)的脫困試掘進(jìn)后,盾構(gòu)掘進(jìn)基本恢復(fù)正常,變形和姿態(tài)得以控制,盾構(gòu)掘進(jìn)速度恢復(fù)正常。
為避免孟加拉隧道盾構(gòu)掘進(jìn)復(fù)推后,同樣的技術(shù)難題再次出現(xiàn),翟世鴻繼續(xù)帶領(lǐng)技術(shù)中心盾構(gòu)技術(shù)團(tuán)隊根據(jù)盾尾變形矯正和脫困的數(shù)據(jù),建立“盾構(gòu)+包裹體”模型,指導(dǎo)后續(xù)盾構(gòu)姿態(tài)調(diào)整、變形控制;建立盾構(gòu)掘進(jìn)控制措施和關(guān)鍵控制指標(biāo)相對關(guān)系的力學(xué)模型。
科技引航,技術(shù)中心助力孟加拉隧道項目順利脫困復(fù)推,科技巧解盾尾“變形”計,再一次驗證了中交二航局攻堅克難的能力。(鐘涵、楊擎)